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PLC在数控机床故障诊断中的应用

利用PLC的诊断监控功能可直接将机床的接口、内部继电器、定时器等的状态信息通过梯形图直观地显示出来,为维修带来了很大方便。下面通过两个实例来分析PLC在数控机床故障诊断中的应用。

    1 故障一:主轴换刀后,机械手无换刀动作故障

    1.1 故障设备:JCS-018立式加工中心,FANUCBESK 7CM数控系统。

    1.2 故障现象:主轴定向后,ATC无定向显示,机械手无换刀动作且无报警。

    1.3 故障诊断:故障发生后,除机械手不能动作外,机床其它部分都工作正常。用手工换刀后,机床也能正常工作。因此认为是主轴定向信号(主轴定向完成后,送到刀库电机的一个信号,信号电压为24 V)未送到PLC,致使PLC没有换刀指令。查机床连接图,在CN1插座22号、23号上测到主轴定向完成信号,说明主轴定向信号已发出。

    查PLC梯形图,如图1,ATC指示灯亮的条件:ATCP和AINI同时满足。而ATCP又由OREND、INPI、ZPZ三个行程开关来保障,AINI由A75RLS、INPI、180RLS、AUPLS四个行程开关来保障。依次检查上述行程开关,发现A75RLS(机械手75º回行程开关)未压到位。

    1.4 故障处理:调整 A75RLS行程开关挡块,使之刚好将该行程开关压好。此时,ATC指示灯亮,机械手动作恢复正常,故障排除。

    2 故障二:机床切削加工时,突然停止工作

    2.1 故障设备:日本东芝机械公司制造的 MPA-45120型数控龙门铣床,采用TOSNUC600M数控系统和DSR-83型直流主轴调速单元。

    2.2 故障现象:机床切削加工时,突然停止工作,CRT上出现PC4-00号报警。关机片刻后,再开机,又能正常工作,但不久又发生同样故障。

    2.3 故障诊断:PC4-00号报警为主轴单元故障。在PLC向NC传输的信号中,地址为E3F6的输出口发出主轴故障信号,调出与此有关的部分梯形图,如图2。  

    发生故障时,XO85、T010、E3F6三个继电器通电,R010断电。通过分析,判断是主轴调整单元送来的51X(主电动机过热信号)触点闭合,使继电器X085及T010吸合,从而使R010断电,其常闭触点闭合,使E3F6继电器通电,产生PC4-00号报警。主轴电动机过热的原因,往往是由于切削深度过大或切削速度过快,导致主电动机工作电流超过限定值。但检查主轴铣头铣削正常,电动机工作电流也未超过。判断可能是主电动机强迫风冷不良所造成,检查风冷电动机及风道,风道内积满尘埃。
    2.4 故障处理:打开风道盖清除内部尘埃后,故障排除。

 


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